2025年4月17-19日,宁波光耀热电有限公司总经理袁世震受邀亮相2025年中国燃煤机组耦合掺烧及掺配煤技术创新交流大会,并分享 “干污泥输送项目介绍”专题演讲
宁波光耀热电有限公司总经理袁世震
会议以“创新燃煤掺配技术,探索行业新机遇”为主题,立足4大专题,本次大会将汇聚政府部门、科研机构、企业等各方力量,共同探讨如何依循政策导向、挖掘行业潜力、攻克技术难题、加速成果转化,推动行业高质量发展,开创燃煤机组耦合掺烧及掺配煤技术的新局面。
一、企业简介
宁波光耀热电有限公司系宁波能源集团下属子公司,位于余姚市黄家埠镇特色工业园区,于2003年5月注册成立,2004年9月竣工投运,主营业务是热电联产,注册资本为7000万元,2024年营业收入为2.16亿元。
公司目前机组规模为3台75t/h次高温次高压循环流化床锅炉+1台18MW背压式汽轮发电机组+1台6MW背压式汽轮发电机组,1台100t/h高温高压循环流化床锅炉+1台18MW背压式汽轮发电机组,总装机容量42MW。主要负责为姚西北地区黄家埠镇、临山镇及泗门镇各用热企事业单位提供优质蒸汽,目前有用热单位约50家,2024年供热量为65.96万吨。
二、公司污泥焚烧处置系统介绍
污泥来源主要为黄家埠镇、临山镇及泗门镇印染企业,黄家埠滨海污水厂、宁海污水处理厂等含水率达80%以上的湿污泥和含水率60%左右的干污泥。
(一)污泥直喷入炉焚烧系统
系统于2009年6月投用。将含水率为80%以上的湿污泥经污泥泵高压直接打至指定锅炉焚烧。
缺点:
l 锅炉低负荷时可能导致熄火
l 风机耗电增加,燃料成本上升,燃烧效率降低
l 设备腐蚀堵灰,降低运行周期,增加检修成本
l 指定单炉运行,处置量低(约4-5t/h)
(二)干污泥掺配燃煤入炉焚烧系统
将含水率为80%以上的湿污泥经污泥压滤机压榨成含水率60%左右的干污泥,同热用户输入的干污泥一起通过污泥阳光房晾干处理(含水率55%),按20%左右的比例掺配到燃煤中,经输煤皮带送入锅炉焚烧。
缺点:
l 掺配不均匀导致锅炉燃烧工况不稳定,负荷易出现波动
l 污泥水份大、灰份高、有粘性,对输煤系统加重磨损和堵塞,增加碎煤机耗电量
l 螺旋给煤机等容易堵煤,增加人工成本,降低锅炉效率
l 污泥含硫量偏高时,导致环保数据较难控制
上述两套污泥处置系统除存在以上弊端外,日处理能力均维持在40-60T/D,无法满足当时日益增长的污泥处置量,导致公司阳光房污泥积压严重。
(三)干污泥输送系统
优点:
优化入炉方式,提升运行稳定性
降低能耗,提升经济效益(与湿污泥直喷比较,耗煤减少100kg/t)
分开输送,减少环保影响
大幅提升污泥日处置能力
实际运行情况:
干污泥输送系统实际运行情况
吨干污泥入炉掺烧经济性分析
三、目前的困难与措施
(一)污泥来源单一,污泥入厂量不够,污泥焚烧经济效益不可控。
措施:公司正加大商务力度,多方寻找污泥厂家,着力于引进长期的、处置量有保障的优质客户;对于量大的客户,处置价格适当予以优惠。
(二)污泥入炉口有轻微反窜,对现场环境有一定影响;干污泥入炉量过大时容易出现锅炉干污泥入炉口堵塞,需人工清理。
措施:通过风量调节,远程操控入炉口隔离阀,消除反窜;通过现场派专人监护,及时发现及时清理,能够解决堵塞问题。同时在改进落泥管结构(圆形加方形),采用播泥风、输泥风及密封风进行控制,风源均为一次冷风。所有小风管均安装调节门,根据需要进行合理配风调节。
播泥风:安装位置落泥管底部,结构采用优化扁嘴式。使得污泥入炉膛抛洒更为均匀。
输泥风:安装位置落泥管拐弯处和垂直段交替处,减少对落泥管拐弯位置的冲击,提高落泥管的使用寿命。
密封风:安装在落泥管前段,采用新型防堵防反窜结构,配合播泥风使用,达到防堵防反窜效果。
来源:灵动核心/婷
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